一、項(xiàng)目背景介紹:
公司是中國低壓電器領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),現(xiàn)擁有3家自有工廠,2家合資工廠。在中國擁有1500名員工,技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)80人,其中博士研究生5人,碩士研究生12人,本科生63人。公司于2005年建立起國內(nèi)同行業(yè)中少有的10kA短路分?jǐn)鄬?shí)驗(yàn)室,并先后成為德國萊茵TUV集團(tuán)和荷蘭DEKRA(KEMA)公司的合作實(shí)驗(yàn)室。
產(chǎn)品通過國內(nèi)、國際多個(gè)體系認(rèn)證,所研發(fā)和生產(chǎn)的低壓電器產(chǎn)品出口全球120多個(gè)國家和地區(qū)。
二、項(xiàng)目現(xiàn)狀
1. 生產(chǎn)線效率低下,作業(yè)人員過多,窩工現(xiàn)象嚴(yán)重
2. 物流路線混亂,在制品大量堆積,現(xiàn)場臟亂差
3. 原始簡單的手工作業(yè)模式,波動性大,無法保持保量進(jìn)行生產(chǎn)
4. 工序不平衡,異常多發(fā)
5. 整體效率與個(gè)別效率不分,生產(chǎn)無序
6. 員工技能單一,無標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)可遵循,無節(jié)拍生產(chǎn)意識
三、規(guī)劃實(shí)施
01
生產(chǎn)線構(gòu)建
(1) 需求目標(biāo),節(jié)拍設(shè)定
(2) PQ/PR分析
(3) ECRS法動作分析
(4) 流程分析,工序調(diào)整,平衡率改善
(5) 工序作業(yè)臺設(shè)計(jì)
(6) U型產(chǎn)線設(shè)計(jì)

(圖一:作業(yè)臺設(shè)計(jì))
對作業(yè)重新分配、工序平衡后,依據(jù)所需實(shí)現(xiàn)功能重新設(shè)置工作臺的長寬高,設(shè)計(jì)新的精益工作臺
(圖二: U型產(chǎn)線設(shè)計(jì))
參照產(chǎn)品工藝流程,新的作業(yè)臺,構(gòu)建連續(xù)流的U型生產(chǎn)線
02
車間布局優(yōu)化設(shè)計(jì)
(1) 參照新的U型生產(chǎn)線,及生產(chǎn)節(jié)拍,規(guī)劃產(chǎn)能需求,確定生產(chǎn)線數(shù)量
(2) 按生產(chǎn)需求,確定車間功能區(qū)域需求
(3) 確定大物流,確定生產(chǎn)線規(guī)劃方向
(4) 車間整體規(guī)劃實(shí)施
(圖三、車間布局優(yōu)化設(shè)計(jì))
四、方案實(shí)施
?
五、實(shí)施成果
1. 實(shí)際生產(chǎn)使用面積下降48%,WIP下降87%;
2. UPPH由5臺/人時(shí)提升為7.3臺/人時(shí),生產(chǎn)效率提升46%;
3. 產(chǎn)品一次合格率平均提升至96%以上;
4. 直接生產(chǎn)成本節(jié)省約320萬元/年
?

六、過程改善個(gè)案分享
1、鉸鏈壓裝改善
2、自動螺絲機(jī)導(dǎo)入

3、銅軸承防漏工裝改善

工程機(jī)械集團(tuán)供公司精益管理戰(zhàn)略案例
在項(xiàng)目落地過程中,博革咨詢按照系統(tǒng)診斷、試點(diǎn)推行、樹立標(biāo)桿、快速復(fù)制,IT固化、系統(tǒng)評價(jià)、能力內(nèi)化等七個(gè)步驟對集團(tuán)公司下屬的17個(gè)子公司進(jìn)行推進(jìn)。 /news/4878.html
某線束工廠裝配車間連續(xù)流生產(chǎn)線規(guī)劃案例分享
生產(chǎn)線的升級解決了孤島式批量生產(chǎn)的方式,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)流生產(chǎn)模式,在線庫存金額從60萬降為10萬,在制品從50000件降至5000件。車間在建設(shè)連續(xù)流生產(chǎn)方式時(shí),遵循精益生產(chǎn)思想,通過連續(xù)流生產(chǎn) /news/4876.html
某煤機(jī)集團(tuán)防爆車標(biāo)準(zhǔn)化工位建設(shè)促進(jìn)精益現(xiàn)場建設(shè)案例
自精益生產(chǎn)開展以來,原小庫房存余的各型液壓膠管共計(jì)2118根,通過統(tǒng)計(jì)、甄別、核減,現(xiàn)已消耗938根,核減率達(dá)到了44.3%,預(yù)計(jì)節(jié)約成本14萬元。 /news/4875.html